Étape 9: Electronics
MegaMax utilisé la commune Arduino Mega 2560 / rampes board avec un contrôleur LCD. Les drivers de moteurs pas à pas ont été poussés sur les limites avec les moteurs NEMA-23 que j’utilisais pour les axes, alors j’ai regardé dans la mise à niveau de l’électronique et a trouvé le SmoothieBoard.
Le SmoothieBoard a une beaucoup plus rapide, processeur plus capable et un moyen beaucoup plus intelligents ou plus facile de mettre à jour microprogramme et apporter des modifications à la configuration de la machine (pas plus firmware compilation pour chaque modification de la configuration!). Il a aussi un serveur web et l’interface réseau, mais aussi carte uSD à bord. Plupart des connexions sont mises en évidence sur les bords du Conseil d’administration, et les pilotes de bord moteurs pas à pas sont un peu mieux que les pilotes sur le plateau de rampes.
J’ai ajouté un panneau de contrôle LCD avec fente pour carte SD, dès qu’il était disponible, parce que je préfère à imprimer à partir de cartes SD que j’ai trouvé que c’est le moyen le plus fiable pour imprimer.
Le nouveau moteur d’axe Y vis d’entraînement requis plus de courant que les rampes ou pourraient gérer les pilotes de SmoothieBoard. Aussi, moteurs pas à pas comportent mieux quand vous chasser à l’aide de blocs d’alimentation conçus au 8-10 X la tension nominale du moteur. Moteurs NEMA-23 ont tendance à vibrer plus que les moteurs NEMA-17, une grande source de bruit que mon imprimante a toujours fait, alors j’ai décidé d’obtenir un pilote de base de DSP pour l’axe Y. Pilotes DSP peuvent utiliser le micro-parcours plus fine et la résonance de sens et il humide en modifiant le courant fourni au moteur. Vous pouvez en savoir plus sur ce genre de chose ici : Gecko Drives et ici : Oriental Motor
J’ai commandé un pilote de stepper M542 de Chine via eBay et alors que j’attendais pour la livraison j’ai construit une alimentation 32V pour elle. Moteurs pas à pas et les pilotes n’ont pas besoin d’alimentation régulée et peuvent même être dangereux pour eux. L’alimentation 32V j’ai construit utilise un transformateur, pont redresseur et sortie filtre condensateur. C’est tout ce qui est nécessaire.
Il y avait une vis-up lors de l’expédition du pilote à l’origine, j’ai commandé donc j’ai laissé tomber l’attente pour elle et ordonné une seconde et puis deux d'entre eux ont été livrés. J’ai construit une deuxième alimentation 32V, identique à la première et mettre en place des axes X et Y avec les pilotes de la DSP et fournitures de bureau 32V. L’axe des Y est toujours bruyant, mais le pilote a fait un bon travail d’extraire chaque dernier peu de couple, que le moteur peut fournir.
Le lit a un 450W 24V chauffe-eau qui est alimenté par un transformateur 24VAC avec alimentation à elle par un SSR sous contrôle PID de la SmoothieBoard. J’ai dû tourner la fréquence PID jusqu'à environ 8 Hz, pour éviter que le radiateur soufflant de disjoncteurs. La régulation PID garde le lit au sein d’environ 0,5 C de la valeur cible.
Le SmoothieBoard et certains voyants sont alimentés par une alimentation commutation 12V 10 a.
J’ai voulu garder l’électronique hors de la chambre de fabrication donc mettre tous dans un tiroir sous l’imprimante, y compris l’interrupteur d’alimentation et le panneau de commande LCD. Qui les empêche d’avoir rompu lors du transport de la machine et empêche les doigts curieux de faire les choses, qu'ils ne devraient pas lorsque la machine est affichée publiquement. Le souffleur garde les choses pas chaud à l’intérieur du tiroir.