Étape 3: Test - Gate pilotes
Après avoir testé les pilotes de porte (NCP5181PG) à l’aide de quelques fets aléatoire qui étaient autour de la pose et mise en court-circuit/gravure et puis réparer le convertisseur buck plusieurs fois, j’ai fait un circuit pour le pont complet 3 mettent en phase de test. J’ai utilisé l’arduino nano d’envoyer un signal pwm de 20khz (à l’aide de la bibliothèque PWM1 ) utiliser un convertisseur (effectivement passer la phase de 180 degrés). J’ai utilisé le signal inversé et aucun-inversé pour contrôler le pilote de la porte. Cependant le problème je suis tombé sur c’était que je recevais sur 4ns de chevauchement et étant donné que ce pilote porte n’avait pas tout tirer à travers protection j’ouvrais les deux MOSFET en même temps pour que 4ns. Je me dis que ce n’était pas très sain pour eux... Bien que je ne suis sûr qu’ils sont très bien parce qu’ils sont conçus pour des impulsions de 1500amp à < 10ns. Néanmoins, c’est une pression supplémentaire sur le système et une perte d’énergie inutile, alors j’ai commandé un onduleur plus rapide et les pilotes de la porte par le biais de shoot protection.
être poursuivie---
(J’apprends actuellement sur la programmation d’ARV parce que je veux éloigner arduino et avoir plus de contrôle sur mon électronique).
Dans la prochaine mise à jour j’ai sera probablement ont remplacé l’arduino nano audio (ce qui en fait, j’ai tué il y a quelques jours) à atmega32.