Étape 8: Pourquoi ce foutu
Les principales raisons pour qu’il ne fonctionne pas bien sont :
1. les piles n’étaient pas assez puissants, toutes les photos où l’écran lcd est lumineux ont été prises à l’aide d’une verrue de mur USB. Et les roues à peine utilisés pour mettre en mode de mouvement.
2. la gestion des câbles n’était pas propre donc qt chaque étape que je devais garder le contrôle si un fils a se détacher. Et si ils étaient venus au large, il était très difficile pour mes doigts aller dans le labyrinthe de fils à rebrancher les fils lâches.
3. le logement que j’avais choisi était très petit et le montage de tous les composants avec un espace suffisant pour l’arrangement a été très difficile.
Comment on doit corriger les problèmes ci-dessus :
1. obtenir un tas de piles rechargeables AA et utiliser un pack 6 d'entre eux. Cela devrait suffire pour le mouvement à une vitesse relativement contrôlable. Ces moteurs ont été notés pour 9V donc utilisant des moteurs nominales inférieures pourrait aider à augmenter la vitesse.
2. obtenir une trousse de shield arduino et connectez les fils lâches au bouclier. Étant donné que le bouclier s’adapte parfaitement sur un arduino, aucun fil ne se détache à tous les stades.
3. obtenir une boîte plus grande ou laisser tous les composants dehors dans l’ouvert au lieu de leur farce dans la boîte. Que mess up les chances des composants fonctionnent correctement causent du stress sur les fils peut desserrer les fils de leur emplacement d’origine.