Je me demandais quoi faire avec elle quand j’ai vu ma collection large-ish de mini' châssis RC.
Avec aucune prévoyance, j’ai attrapé le châssis plus complet et a commencé à orienter les parties. La batterie est allé où la carte de circuit imprimé et la batterie Ni-Cd a été et le nouveau circuit laïcs sur le dessus le petit couvercle en plastique.
J’ai pris le moteur de l’hélice arrière sur l’elicopter, car elle cadrait parfaitement sans aucune modification au châssis tho RC.
Ensuite, j’ai soudé les fils pour le moteur de queue là où le moteur original l’habitude d’aller et de ressoudé une connexion batterie cassée.
Puis vint le premier test.
Le résultat a été une petite voiture très rapide, mais il gardé filature hors de contrôle et de haut ne tiendrait pas sur à cause de l’orientation de la carte de circuit imprimé et le détecteur IR.
J’ai basculé le jury et étendu les fils sur le détecteur IR.
Malheureusement, alors que j’étais à souder les fils de nouvelles sur j’ai fondu le commutateur d’alimentation minuscule. Et je n’avais aucun remplacement.
J’ai trouvé un pressostat chargé de printemps et j’ai ajouté des fils entre lui et les contacts de l’interrupteur d’origine.
J’ai collé le commutateur au support de pression du moteur (il détient le moteur) de telle manière que la voiture soit sur lorsque la partie supérieure a été, cela permet à l’avenir parce que le jury de crcuit n’a aucune LED pour signifier que sa, ressouder les parties pourrait être dangereux, maintenant son sécuritaire peu importe ce que.
Puis vint la question de la filature dehors. J’ai essayé plusieurs ensembles différents de pneus et il filé encore. Puis j’ai réalisé que ce n’était pas le tractionthat était le problème, mais les roues avant. Ils n’ont pas été ancrés alors qu’ils étaient libres de tourner à chaque fois qu’ils voulaient, à grande vitesse ils se sont tournés au hasard et le poids de la voiture les gardait comme ça. La voiture n’en fait pas n’importe quel direction.
J’ai utilisé mon fer à souder pour faire fondre le plastique par les axes de pivotement des roues (j’ai fait de mon mieux de ne pas respirer les fumées) et ils étaient droites et vrai. Il a fallu quelques essais parce que si la hauteur de la route des pneus était trop différent puis la voiture serait toujours essorer.
puis j’ai obtenu certains pneus de mon mini Zip Zap RC (il est foiré quelque sorte) et les mettre sur les roues arrière.
Cela améliore l’adhérence, ce qui améliore l’accélération.
C’est le résultat final, une voiture extrêmement rapide mini nitro RC, je l’espère lever une vidéo bientôt de celui-ci en action.