Étape 3: Soudage il all Together
Après avoir retiré la carte de circuit imprimé de la manette, j’ai capoté il à trouver l’interrupteur flip. J’ai alors placé les coussinets de soudure appropriée au verso du Conseil d’administration. Le commutateur dans mon contrôleur a 4 pistes, dont 3 sont soudés sur la platine. L’interrupteur doit courte deux de ces out, c’est juste une affaire de travail sur lesquels ils sont.
J’ai attrapé mon multimètre et mettez-le en mode résistance. J’ai mis les fils sur deux des plaquettes et vérifié la résistance, qui a été 0Ω. J’ai alors mettez un des câbles sur l’autre connexion soudée et obtenu une lecture de ~ 1.5MΩ. Cela devrait être l’interrupteur. En cliquant sur le stick dans tout en maintenant les fils en place a été délicate, mais quand j’ai finalement réussi le multimètre lu 0Ω, ce qui signifie que j’avais trouvé les touches droite pour souder mon interrupteur.
J’ai soudé les fils de mon interrupteur en place, en veillant à ne pas court quoi que ce soit sur le processus. Si vous avez un interrupteur sans fil, alors vous aurez besoin de souder un fil sur chaque côté de l’interrupteur tout d’abord, en veillant à laisser assez de fil pour atteindre les coussinets de soudure sur le circuit contrôleur. Une fois que cela a fait vous pouvez tout remettre ensemble et testez-le. Ou, si vous êtes prudent comme moi, testez-le en premier avant de tout remettre ensemble.
Malheureusement, j’ai été incapable de tester le contrôleur avec le quadcopter, comme il a actuellement un brûlé sur le moteur, mais j’étais encore en mesure de confirmer que l’interrupteur semble fonctionner comme prévu. J’ai allumé le contrôleur et lié le contrôleur pour le quad comme d’habitude. Le contrôleur doit toujours pouvoir faire tourner les moteurs de travail, c’est un bon signe que je na pas faire frire quoi que ce soit.
Lorsque le bâton est enfoncé, le contrôleur émet un signal sonore pour indiquer qu’il a sur le point de retourner. J’ai appuyé sur mon nouvel interrupteur et fut récompensé par un bip. Donc, tout est lié et travaille autant que je sache. Le test final viendra une fois que j’ai 4 moteurs de travail dans le quad et peut confirmer qu’elle retourner comme prévu.