Étape 6: Test de matériel de pompe
Banc de test
- Mettre pompe/bec/workbench dans une boîte, semblable à shotbot vidéo. Dans mon cas, j’ai fait une plate-forme rapide qui a pris environ une heure à construire. Ce que j’ai appris a pompe et le bec doivent être source de liquide au-dessus !!!
- Obtenez un contenant de boisson grande, remplissez-la d’eau, en prenant soin de mettre des tubes d’entrée de la pompe en elle. Sous les becs, mettre un autre grand conteneur pour capturer la sortie.
Juste la pompe
- Appuyez sur le bouton rouge sur le dessus de chaque pompe et amorcer les tubes. Si elle échoue, vous peut avoir fait une erreur de câblage ou tube d’entrée.
Pompe avec geekduino
Pour tester, branchez geekduino sur votre ordinateur et télécharger le code de Drinkzilla.
Dans le moniteur de serial Arduino IDE (le bouton en haut à droite de l’écran), essayez ces commandes, mais veillez à modifier la liste déroulante de saut de ligne dans le moniteur de la série.
pour tester l’envoi de pompe 0-4
RECETTE : 0|20|4000 + 1|20|4000 + 2|20|4000 + 3|20|4000 + 4|20|4000 +
pompe 5-9 envoyer
RECETTE : 5|20|4000 + 6|20|4000 + 7|20|4000 + 8|20|4000 + 9|20|4000 +
Envoyer de pompe de 10-11
RECETTE : 10|20|4000 + 11|20|4000 +
Si une pompe échoue, vérifiez le câblage, puis vérifiez que vous avez utilisé des broches de droite. Si une pompe fonctionne sans raison, c’est la même cause. J’ai choisi les broches que j’ai fait parce qu’ils ne sont pas réservés aux autres choses par la geekduino.
Une note sur la Galerie de cette étape
Prototypage est un élément important de développement. Dans ce cas, je suis allé « all-in » avec le matériel et quand j’ai construit un cas j’ai eu la chance que je l’ai testé au début avant de dépenser des quantités significatives de temps à développer il. Le premier banc d’essai que j’ai eu était très compacte et vous pouvez le voir que j’ai eu la source et les tasses de destination sous la pompe. Je pensais que les pompes ont été qui fuites parce que le liquide coulait encore même quand les pompes n’étaient pas en cours d’exécution. Puis j’ai rewatched que la vidéo de robot geek et réalisé que les becs devaient être à la même hauteur. En conséquence, j’ai passé à Mark II et avait un plus grand, mais beaucoup plus impressionnant rig avec plus d’espace pour faire des trucs plus frais. Mieux encore, je n’a pas pris trop d’un coup poids sage.